毛边,也叫披锋,飞边,说白了就是塑胶产品上多出来的塑胶,溢胶的一种不良现象。它产生的原因有很多种,比如跑胶不均、压力过大、机台锁模力不够、速度太快、VP切换过晚等等。这些常规的,相信做了2、3年的技术员都会解决。

     但有时候,当压力过大时或者长期生产擦破、靠破容易磨损时,出现的毛边,就难以处理,需要不断的修模才能解决。我这里举一个例子来说明下,希望看到此文的人能够举一反三,解决自己身边的一些类似问题

     还记得有一篇博文写了隧道滑块的注意事项,就是类似那个产品。如下图此产品有三个圆孔,如右边那张图是做组装通孔之用。之前有讨论过做插破还是靠破的问题。做插破,不容易产生毛边,但是生产多了容易崩模,后续只能补焊,崩模的频率会越来越快。做靠破,不容易崩模,但是很容易长毛边,有时试模的时候就容易被撑开一点飞边,然后钳工会把这里靠的死死的,但是量产之后还是会很快长出毛边来。


   这个问题一直很难解决,成型现场只能毛边小了不管它,毛边大了或者崩模就修模。经过多次的调查量产修模情况,觉得此类型产品需要修改下结构来改善此状况才好。经过思索,我决定还是用靠破的方法,且配模的时候让此pin不要靠死留有0.02mm的间隙。但这样压力大了容易撑出飞边,如下图,做了如下的改善,在孔的一圈做了0.2*0.2的薄边在PL边缘,即把下图的红色阴影部分的切掉。相信做过成型技术的人都知道,塑胶薄的地方很容易缺料更不要说撑出毛边了。


具体原理我做了个模流分析来更加形象的来说明下。如下图,是个充填时的李东前言温度图。从此图可以看出,整个产品从浇口到流动末端,产品的温度并没有降低太多,一直保持着240度左右。但是在结构优化的三个孔的边缘处,温度只有200度。也就是说,充填时料流流到0.2*0.2处是温度陡然降低了40度。


再看下图充填结束时的总体温度图(1.064s充填完毕),产品充填了98%之后,保压压力还没有跟上,此处的温度已经迅速的降低到了89度。等后续较大的保压压力跟上时,此处的塑胶已经凝固不容易被冲破了,自然就很好的解决了此问题。


    此产品#2模具采用此种方法,已经很好的解决了此问题,经过后续量产追踪,做了3个月之后,毛边还没有长出来保持稳定。而此前 #1的模具做了半年已经修了5、6次模具了。

    同样的方法,我们在很多地方都做了应用,并不仅限于此。如之前有一篇博文讲了模温对毛边的影响,由于网孔处的压力较大,靠破处很容易撑出毛边,当时我们采用降低模温的工艺方法来改善,但没有根治。现在用此方法也很好的解决了。

     此方法,其实大多数人都碰到过类似现象,但很多人都想不到这样解决,就看你是否好好的思考了。改善无大小,并非投入大资金才能改善问题,每月改善一个长期小问题,也是很好的。时间长了,累积的经验就多了,问题会越来越少。
 
 
 
来源:1号机器人

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